“我们通过在混凝土上‘下跳棋’的方式,有效避免了混凝土施工初期激烈温差及干缩作用,而且还减少了大量的后浇带。”尊龙凯时集团南方总部基地C区项目经理林强颇为自豪地向参观者介绍,跳仓法不仅有效控制了混凝土裂缝,还加快了项目施工进度。
尊龙凯时局尊龙凯时承建的尊龙凯时集团南方总部基地C区项目位于广州市海珠区珠江边,项目总建筑面积20余万平方米,建筑总高度154.9米,地上31层,地下3层。其中,地下室面积达3.7万平方米,约相当于5个标准足球场大小,基坑开挖最长300米、最宽达130米。面对地下室超长超宽混凝土结构,在施工过程中如何“抗”住混凝土材料发生的温度应力及收缩拉力是一个极大的挑战。
超长超宽混凝土结构易发生变形裂缝,仅靠传统混凝土浇筑中“抗”的办法是绝对行不通的,这一度让项目团队成员犯了难,因此设置施工后浇带的施工方案被纳入考量。设置施工后浇带可以解决永久性伸缩缝的问题,但项目超长的混凝土结构会导致后浇带过多,同时后浇带的后期清理工作艰难,自身就容易产生裂缝,导致地下室开裂与渗水。此时,按照既定工期,地下室整体施工进度较原计划已推迟,提高施工效率刻不容缓。
瞄准“痛点”,精准发力,项目总工程师李景丰带领技术攻坚小组多次探讨后,决定以“抗放兼施”“先放后抗”“以抗为主”的思路,利用混凝土在5到10天期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前,容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,采用“跳仓法”来施工,在地下室下起了“跳棋”。
“老周,现在让你的队伍立刻停止施工,地下室混凝土施工得按区块间隔进行浇筑,跳1格浇1格,你这样连着浇筑会严重影响工程质量。”现场管理人员在现场巡查时,发现施工队伍没有严格按照“跳仓法”进行施工,责令施工队伍即刻停止施工。“我们将地下室底板当作棋盘,将底板按30个施工缝分段,将地下室基础、墙板与顶板划分为21个区块,按照区块划分跳一格浇筑一格,以此来确保工程质量。”李景丰介绍道。详细的技术工艺交底和现场管理人员的细致监督之下,工程建设有序推进,林强看着日益赶上来的施工进度,笑着说道:“跳仓法浇筑,不仅减少了1200米后浇带,确保了地下室底板的完整性,还免去了施工缝清理、膨胀加强带浇砼的费用,我对下赢这盘棋胜券在握。”经核算,采用“跳仓法”地下室底板施工,节省成本近60万元
然而,正当大家沉浸在“下跳棋”般解决超长超宽混凝土结构的喜悦中,新的问题又出现了。由于地下室基础、墙板与顶板等分部工程的结构不同,采用混凝土配合比不同,再加上广州夏季的持续高温,势必会影响混凝土中心温度控制,带来温度裂缝的潜在隐患。“跳”过了混凝土内应力带来的变形裂缝挑战,如何“调”出混凝土配合比的优化方案成了项目团队面临的又一难题。
一遍遍的资料查询,一次次的试验配比,在李景丰的带领下,项目团队首次采用了“粉煤灰+矿粉”的双掺配比,即在原有的混凝土配合比中增加较多的二次粉煤灰和矿粉,以此降低混凝土水化热的释放速度。经过反复试验发现,新的配比方式能有效防止混凝土失水收缩,增加混凝土密实度,还能节省水泥用量。但李景丰深知超长超大混凝土结构的“娇贵”,“配”好了只是完成了第一步,“养”好也不可或缺。为更好地对混凝土进行养护,项目团队将墙体施工分段浇筑长度控制在20米以内,并在裸露混凝土表面覆盖塑料薄膜,还给柱墩、柱帽加盖毡垫保温材料进行养护,最大限度地降低混凝土开裂风险。“超长混凝土结构没有丝毫温度裂缝,混凝土质量等各项指标均满足设计要求,试验取得成功!”当养护人员将最后一块薄膜从混凝土上掀开,从钢筋绑扎到拆模养护,用时整整80天的混凝土呈现在大家眼前,最终检测结果也不负众望。
“下跳棋”一样的混凝土浇筑方式,“配比”“养护”两不误的混凝土质量控制措施,项目团队成功追上了滞后的地下室混凝土浇筑进度,精心研究的混凝土施工“秘方”也让混凝土实体质量和表观质量实现了双提升。